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高壓蒸汽滅菌器典型故障

高壓蒸汽滅菌是目前醫(yī)院內(nèi)**普遍的消毒滅菌方法之一,其正常使用對預(yù)防醫(yī)院內(nèi)感染
的發(fā)生發(fā)揮著重要的作用[1]
。日本櫻花高壓蒸汽滅菌器可根據(jù)滅菌物品的種類及其包裝方式以選擇合適的滅菌程序,對物品進(jìn)行消毒滅菌。顯示屏能夠直觀顯示滅菌過程中內(nèi)缸和外缸的溫度和壓力,并具有自動故障檢測、報警、提示功能。整個滅菌過程包括預(yù)熱行程、脈動真空行程、滅菌行程和烘干行程?,F(xiàn)對櫻花NSS系列滅菌器在使用過程中出現(xiàn)的典型故障加以分析。 1 故障一 
1.1 故障現(xiàn)象 
脈動真空結(jié)束后,外缸向內(nèi)缸進(jìn)蒸汽,同時外缸回蒸汽的時候,外缸壓力很長時問達(dá)不到0.1MPa以上,機器報警“蒸汽供給發(fā)生異常”。 1.2 處理方法 
shou先檢查蒸汽供給壓力為0.4MPa,檢查滅菌器連接管路及接口,未發(fā)現(xiàn)有明顯漏氣;檢查進(jìn)汽電磁閥動作正常,拆下閥芯,一切正常,稍微打開供汽總閥,電磁閥有少量蒸汽噴
出,說明減壓閥能通氣,但不能達(dá)到供汽要求[2]
。拆開減壓閥,發(fā)現(xiàn)減壓閥先導(dǎo)閥通路上的濾網(wǎng)嚴(yán)重臟堵,導(dǎo)致主閥開度過小,清洗濾網(wǎng)及其內(nèi)部組件后重裝,測試后一切正常。  
2 故障二 
2.1 故障現(xiàn)象 
操作側(cè)關(guān)門時,門電機跳閘,機器報警“關(guān)門異常”。 2.2 處理方法 
拆開操作側(cè)蓋板,用扳手轉(zhuǎn)動電機絲杠,電機轉(zhuǎn)動靈活,能帶動密封門上下移動,并且關(guān)門行程開關(guān)及轉(zhuǎn)動臂完好無損、未見異常。手動打開操作側(cè)門后,觀察門密封圈沒有彈出。
復(fù)位門電機的斷路器,重新開機,在用戶界面同時按下櫻花標(biāo)志和字母N進(jìn)入維修程序[3]
,按關(guān)門開關(guān),發(fā)現(xiàn)密封門在電機帶動下能夠移動到底部,但在“操作側(cè)門”欄下的關(guān)門LS顯示框并未處于高亮狀態(tài),關(guān)門開關(guān)上的綠色指示燈也不亮[4]
。此時用萬用表測量繼電器板上31號與38號接線柱處于斷開狀態(tài),檢查發(fā)現(xiàn)操作側(cè)右側(cè)關(guān)門行程開關(guān)的連線因開關(guān)門的擠壓而斷開,重新接線,開機運行良好。  
3 故障三 3.1故障現(xiàn)象 
BD試驗不合格。 3.2 處理方法 
BD試驗不合格的主要原因有:(1)BD試驗包透氣性不良;(2)缸體或者管道漏氣;(3) 
蒸汽質(zhì)量不佳,壓力過低或者含水量過高[5]
。shou先檢查蒸汽供給壓力正常,清潔疏水閥閥芯,向內(nèi)缸注入蒸汽后關(guān)閉電源,仔細(xì)查看蒸汽管道及各接頭處,發(fā)現(xiàn)外缸向內(nèi)缸進(jìn)蒸汽管道上
的法蘭接頭處有輕微漏氣,更換法蘭接頭墊圈并緊固,重新運行BD程序,試驗合格。 
 
4. 故障四 4.1 故障現(xiàn)象 
滅菌行程,內(nèi)外缸壓力均正常.但內(nèi)缸溫度達(dá)不到設(shè)置的滅菌溫度,機器報警 “溫度異常”。 
4.2 處理方法 
此現(xiàn)象一般為溫度探頭故障,或壓縮空氣向內(nèi)缸滲漏引起的[6]
。觀察壓縮泵啟動比較頻繁,開門后查看門密封圈有些破損,故此故障是壓縮空氣通過門密封圈向內(nèi)缸漏氣所致,只有更換門密封圈。更換門密封圈程序如下:(1)將電源開關(guān)打開;(2)打開門;(3)按4次“打開”開關(guān),鈴聲“嘟一嘟一嘟一”響起;(4)一直按著“關(guān)門/起動”開關(guān),**門密封圈的一部分從凹槽中彈出;(5)手持彈出部分將門密封圈從凹槽中拉出;(6)將新的密封圈按入凹槽中;(7)按“打開”開關(guān),真空泵啟動,門密封圈被吸入凹槽中;(8)按“打開”開關(guān),鈴聲停止,真空泵停止;(9)按“關(guān)門/起動”開關(guān),關(guān)門;(10)按“打
開”開關(guān),門被打開,密封材料維護程序結(jié)束[7]
。  
5 故障五 5.1故障現(xiàn)象 
干燥行程中,設(shè)備運行中斷,機器報警“真空延時”,同進(jìn)三相電機的過流保護器動作。 5.2 處理方法 
此設(shè)備使用的真空泵為水環(huán)式真空泵,在真空泵的排氣過程中,自來水在冷卻高溫蒸汽的同時溫度也在上升,所以當(dāng)自來水的硬度過高且長時間的沸騰會在真空泵的內(nèi)壁累積水垢,久而久使得真空泵運轉(zhuǎn)負(fù)荷加大致過流保護,造成設(shè)備運行中斷,其中**直觀的現(xiàn)象是真空泵噪聲明顯加大。此時需要對真空泵進(jìn)行化學(xué)清洗,方法如下:(1)用管路將循環(huán)泵、水槽及被清洗的真空泵形成敞開循環(huán)系統(tǒng)。先行注入清水并進(jìn)行循環(huán),檢查系統(tǒng)有無泄漏。確認(rèn)所連接的系統(tǒng)正常后,根據(jù)水泵管口的結(jié)垢厚度,使用濃度為(20%~30%)LH90高效清洗劑,開始連續(xù)循環(huán),4h后,從泵體底部的排污口將廢液全部排盡。(2)將循環(huán)系統(tǒng)內(nèi)加入適量的LH40系列預(yù)膜劑,開泵循環(huán)1h,對真空泵體內(nèi)進(jìn)行化學(xué)預(yù)膜處理,使泵體內(nèi)壁形成一層均勻致密的保護膜以控制銹蝕速度,并將廢液全部排盡。(3)將循環(huán)系統(tǒng)內(nèi)加入適量的LH50系列緩蝕阻垢劑,開泵循環(huán)半小時,并將液體全部排盡。(4)將泵體與系統(tǒng)連接,注意泵體
與電機應(yīng)保證水平度,聯(lián)動裝置應(yīng)保證垂直[8]
。調(diào)試運行正常后可投入使用。